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  “没想到,你们还真干成了。”在三航局长兴2号船坞项目现场,看到138根“沉睡”地下的组合钢板桩被拔出再利用,设计单位人员啧啧称赞。

长兴2号船坞项目是在2012年已建基础上改建完成船坞主体、护岸及附属设施,属于大型续、改、建项目。该项目建成后,有助于将上海长兴岛打造成世界先进的集总装集成、系统模块、核心配套、生产服务等为一体的全要素产业基地,实现我国造船核心能力的跨越式提升。

这么多桩,就这样深埋地下太可惜了。”项目总工杨工看着之前的沉桩资料有点不甘心。施工伊始,建设团队就想着将原坞壁的组合钢板桩拔出,再重新施打、形成坞墙结构。怀着忐忑的心情,杨工向业主现场负责人朱济民表达了这一想法。在听完提议后,朱济民紧握杨工的手激动地说:“受疫情影响,从国外进口的组合钢板桩不能及时到场,眼看要耽误工期,要是能用这种方式补齐缺口,那就再好不过了。”就这样,双方很快便达成共识:将这些钢板桩拔出,让它们“再就业”。

   然而,设计单位和一些船坞建造经验丰富的老专家并不看好,“放弃吧,这是一个不可能完成的任务。”方案还未启动,一盆冷水就泼了过来。原来,组合钢板桩施工时,为了防止地下水从坞壁渗透对结构寿命和坞内造船效率造成影响,相邻两根桩通过雌雄锁扣紧紧咬合,就像衣服拉上拉链,不可能单独拔出任何一半。“即使侥幸成功,也极有可能破坏锁扣。相关配件国内还不能生产,到时候就是一堆废铁。”有人提醒道。

然而,这番提醒也没能让杨工动摇。他带领项目团队研究发现,拔桩最大的“拦路虎”就是组合钢板桩与周身土体产生的摩阻力。想要减少阻力,就要增加“润滑剂”,船坞项目临海,水便是最实惠又好用的“润滑剂”了。  

   几经思量,项目团队决定逆向效仿水冲辅助沉桩的工艺原理,将连接有高压水泵和高压喷嘴的水管固定在长27米H型钢的两个凹槽面,制作出了一把巨型“水刀”,以“润滑”钢板桩彼此间产生的“拉链阻力”。同时通过液压振动锤将“水刀”贴着组合钢板桩的每个边逐一振动,在设备的振动和高压水冲下,实现桩和桩、桩和周边土体的分离,大大减小拔桩阻力。

就这样,旧钢板桩成功拔出。但是,这些钢板桩要实现“再就业”,还得进行“勘伤翻新”。所有旧钢板桩统一运送至南通钢结构加工厂,首先进行锁扣通过性及桩身直线度检测,将“差桩”一一翻新处理,再上胎架冲砂除锈防腐处理,最后根据施工需要,实时调节钢板桩的长度和角度后投入使用,整个“上岗前核验”实现了全过程监控管桩质量。很快,所有钢板桩“焕然一新”,经现场检测质量合格。

“经过努力,138根组合钢板桩全部实现‘再就业’,重新化作坞墙结构发挥价值,项目部也节约了一笔大开销。”杨工自豪地说。  

钢板桩“再就业”